首钢鲁矿套筒窑中修交出亮眼成绩单
发布时间:2026-06-01经过周密筹备与精准施工,近日,首钢鲁矿迁安分公司3号套筒窑中修圆满收官。这不仅是一次设备的全面体检,更是一场针对痛点的技术攻坚战。矿产资源平台做好主业保障,从打出耐材升级的“组合拳”到筑牢火桥稳定的“生命线”,首钢鲁矿人用实干交出了一份亮眼的成绩单:日产量成功跃升至610吨,达到设计产能的101.7%。
直面痛点,打出耐材升级“组合拳”。过去的运行中,3号窑曾面临耐材冲刷剥落、结构变形等挑战。此次中修,对耐材进行了一系列升级:针对物料冲击最严重的区域,下内套筒7根立柱及中上内套筒托圈梁,全部更换为性能更优浇注料,抗冲刷、抗高温形变和抗侵蚀能力显著提升。中上内套筒外侧耐火砖创新采用双向锁定结构,能够有效抵御高温物料的长期侵蚀,从根源上降低掉砖风险,大幅延长使用寿命。燃烧室直段耐材也迎来革新,由原来的双层轻质耐材,替换为“一层浇注料+一层轻质耐材”的全新组合。这一改变让耐材与钢壳贴合得更加紧密,彻底解决了空鼓问题,全方位保护了燃烧室钢壳。
精雕细琢,筑牢火桥“生命线”。作为套筒窑的核心,火桥的稳定性直接关系到整个系统的安全。此次中修,通过技术攻关,将原设计中火桥拱脚砖部位的两块拼接耐材,优化为一块整体加工的方式,减少了砖缝,显著提高了局部耐材的整体性和抗压性能;平拱砖由传统的“子母扣”砖更换为楔形砖,有效解决了以往平顶下沉、开裂出缝的问题,让火桥运行更加稳固可靠。
科学烘窑,激活耐材“生命力”。烘窑是中修成败的关键一环。为确保新砌筑的耐材能发挥最佳性能,首钢鲁矿迁安分公司严控烘窑全流程——严格执行专项升温曲线,由专业领导全程把控升温速率;实时监测窑体外壳、燃烧室等关键部位的温度与膨胀状态,强化巡检与参数记录;通过科学规范的作业,彻底排净耐材中的游离水与结晶水,充分激活其高温强度与结构稳定性。
中修结束后,耐材使用寿命预计可达5年以上,大幅减少未来维修频次和成本,各项运行指标稳居行业前列,为公司石灰产品的稳定供应和质量提升提供了强力保障。