首钢矿业唐首马铁矿“三管齐下”打产提效决战决胜四季度

发布时间:2025-11-03

为决战决胜四季度,全力冲刺收官战,首钢矿业唐首马铁矿深入宣传贯彻首钢“三创”交流会精神,结合实际工作,引导广大职工将思想和行动落实到决战决胜四季度上来,聚焦生产薄弱环节,集思广益想办法,精准施策稳发力,通过抓工艺、严管理和强创新“三管齐下”,为设备稳定运行和全力打产提效奠定坚实基础,助推发展目标实现。

抓工艺,疏生产堵点。聚焦提升系统“堵、慢、费”等痛点,从参数调整、工具改良、流程优化等方面疏通堵点,破除生产难点,提高设备运行质量和效率。以往6立矿车左前轮缘因频繁经过道岔、弯道,寿命约150天,送厂家压装单条轮对更换耗时3天,全年140条轮对更换需支出110万元,既影响生产顺稳,又增加成本负担。针对难题,组织技术骨干成立轮对更换攻关团队,分析关键工艺,实测掌握轮缘与轮毂最大过盈量0.20毫米、需50吨以上无损拆卸拉力等关键数据;随后,以100吨液压拉马为核心,设计“反向撑爪+加厚桥板”专用装置,反复优化撑爪角度与桥板强度,确保拉力冗余100%、150毫米行程一次完成轮缘脱卸,经试验,一个半小时即可完成拆装,单轮综合成本降至2600元,全年费用从110万元降至36.4万元、净省73.6万元,同时,消除氧气乙炔、大锤撬棍带来的火星飞溅隐患,实现“无火换轮”本质安全,也为后期全面覆盖全矿同类型矿车奠定坚实基础。

严管理,提运行质量。对标首钢京唐“细节抠到极致”、马城项目“精益管理”的经验,从“学标、践标、查改”三方面严格管理,补短板、强弱项,进一步提高设备运行质量。主井提升机作为作业区能耗最高设备,以往主井提升机提升能力无法匹配干选产能需求,针对问题,组织技术骨干逐环节写实提升工序,通过二十余次现场测试调整方案,将箕斗运行速度提升至11米/秒,优化-673米皮带装矿、计量斗卸矿参数,加装防溢开关避免超装,最终将主井提升系统运行效率稳定提升至26斗/小时,彻底解决产能匹配难题。在此基础上,针对-218米水平电机车人工驾驶效率不高等实际,梳理出道岔手动调整慢、人员进出无管控等问题,引入智能导航与自动道岔控制技术,搭建远程监控平台,为4个封闭门加装电磁锁与声光报警装置,落实人员进出审批制度,远程放矿时通过“电机车到岗与否的色彩区分”防止误操作。改造后,电机车单次运输时间缩短15分钟,运输效率提升25%,井下运输安全运行,实现“效率与安全”双提升。

强创新,推数智升级。深化“一引领两融合”,优先在主井、电机车、关键设备等环节智能工具,逐步构建“数据采集—分析应用—优化升级”的数智化管理闭环。以往,主井采用手动提矿模式,每小时仅能提升20斗,智能效果没有充分发挥,存在装矿偏差风险,同时-398米、-578米、-628米等水平存在人员误入等隐患。针对这些问题,提升作业区组织技术骨干开展一个月的现场写实,明确“主井人工操作效率不高、多水平安全管控不严格”等关键症结,然后分阶段推进改造,调整主井控制系统逻辑,安装振动、温度传感器与智能监控模块,历经8次调试完成全自动运行测试;多水平管控中,先在-628米水平试用“振动放矿机与破碎机电机电流连锁”技术,验证无风险后再推广至其他水平。最终,主井全自动改造后每小时提升量增至26斗,效率提升30%,人工成本大幅降低;多水平加装栅栏门、声光报警器,实现卸载站风清扫装置连锁启停、干选系统一键启停,解决了设备堵料,防止了设备误操作,促进了安全管理能力提升。