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首钢要闻

首钢矿业运输部7天完成150吨电力机车年修

发布时间:2026-04-03

150吨350号电力机车年修按照以往需要45天,首钢矿业运输部近日刷新一项新纪录,机车从入库检修到交付投运仅用7天,较常规缩短38天。这场检修领域的“速度革命”,是运输部解放思想大讨论的实践硕果,更是“全总成倒修”新模式推动设备检修体系变革的生动实践。

旧模式掣肘:

45天工期成生产难题

150吨电力机车是首钢矿山铁路运输“动力核心”,其年修涉及电机、转向架、制动单元等多核心部件的检修调试,工序复杂、技术标准严苛。长期以来,机车年修沿用“整车分解—分项修复—系统回装”的传统流程,8台架车机需连续支撑近40天,不仅挤占作业空间、暗藏安全隐患,还因备件供应周期长、工序衔接不畅等问题,进一步拉长检修工期。

一台机车年修长期占库,直接导致小修车辆无法及时入库,机车设备完好率受影响,生产机力供给持续吃紧,形成“检修工期长—机力不足—生产受限”的恶性循环。即便此前尝试部分套件维修已将工期压缩至30天,也需工作人员高强度攻坚,难以常态化推进,成为制约运输生产提质提效的突出痛点。

思想破冰:

创新“全总成倒修”闯出新路径

面对检修效率瓶颈,运输部以首钢矿业正在开展的解放思想大讨论活动为契机,积极破除“存在即合理”的保守思想,打破检修流程“按部就班”的固有模式,在“以智赋能、以质致远”理念引领下,锚定工期压缩目标大胆探索,创新推出“全总成倒修”新模式,以全套件修复前置、集中入库更换的思路,对传统检修流程进行全面重构。

为保障新模式落地,提前一个月启动全流程筹备:结合机车构造、运用工况及技术标准优化检修方案,细化各专业、工种的责任分工与时间节点;设备室、安全室全程指导,制定详尽施工与安全保障措施;依托“陈庆立创新工作室”技术优势,组建党员攻坚组、突击队;提前完成备用转向架、轮对、电机等核心部件预检修,补齐备件缺口;物资保障部门开通备件供应“绿色通道”。从技术交底、人员调配到物资储备,全环节压实责任、反复推演,为高效检修筑牢基础。

七天攻坚:

多岗协同跑出检修“加速度”

350号电力机车正式入库后,一场多专业、多工种协同作战的攻坚战役全面打响,全体参检人员化身机车“健康医生”,以“严、细、实”的作风全力冲刺,实现各工序无缝衔接、高效推进。

首日,架车机“一日卸任”:机车入库后即刻拆解受电弓、机车大盖,拆分上下台车,快速推出旧转向架、推入预检修合格的新转向架,完成清扫探伤与精准就位,彻底告别传统模式长期架车的安全风险与空间挤占问题。

次日,流程精简过半:拆解车上空压机、通风机及各类电器部件,将整车拆至底盘状态,依托新转向架直接牵引至清洗区,摒弃撤架车机、装临时转向架再转场的烦琐步骤,检修效率大幅提升。

第三日至第五日,备件回装有条不紊:电工、钳工、通信修理工等多工种实行“三班倒”交叉作业,3天内高效完成预检修合格备件全部回装,一改以往拆检、待件、穿插施工的局面。

第六日,精准调试达标:启动整车试车,依次开展通风、通低压、通高压试验,精准调整受电弓高度,完成喷漆印字、安全标识张贴及空载、重载试验,机车各项性能参数均达技术标准。

第七日,圆满收官交车:完成重载试验后的细节完善与全面检查,350号电力机车正式出库投用。

7天完成传统45天的检修任务,是首钢矿业运输部设备检修体系全方位升级的成果。350号电力机车快速投用及时补充生产核心机力,大幅降低年修对运输生产的影响,更推动小修、定检等工作有序开展,设备隐患及时处置,机车完好率持续提升,成功形成“年修提效—机力充足—小修提质—生产提效”的良性发展闭环。

“以前年修匆匆忙忙,这次从从容容,思想一变天地宽!”中修班班长、青年党员庞博的感慨,道出了全体参检人员的共同心声。

此次实践,充分验证了“全总成倒修”模式的适用性与实效性。首钢矿业运输部将以此为契机,持续优化检修流程、提升检修效率与质量,以更优的运输保障能力和发展动能,为高质量发展扛起新担当、续写新荣光。

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