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首钢要闻

补齐短板破瓶颈——首钢长钢焦化厂受煤坑改造项目成效显著

发布时间:2025-11-26

一只木桶能装多少水,取决于最短的那块板。

把短板补长,把弱项补齐,提升系统运行效率,这是简单的逻辑。近一年来,首钢长钢将这个逻辑应用在受煤坑改造项目中,效果显著。

于2016年9月建成的焦化厂受煤坑,是该厂汽运来煤重车卸车的场所。在近几年的运行中,陆续出现下料口堵料、皮带流量受限、车辆卸车方式不匹配等问题,由此带来的原料场内卸车频繁、堆煤用车费用偏高等弊端日益凸显,成为亟待解决的卡点堵点问题。

受煤坑系统——地上设置8个受煤坑,地下设置1条运输皮带、8个下料仓口。进厂洗精煤经地下受煤坑,通过运输皮带和堆取料机分不同煤种给煤4、煤5皮带供煤堆煤,完成汽车来煤输送至煤棚内,并分类堆放。然而,运行过程中系统的优势并未很好发挥。受煤坑场地只允许自卸车卸煤,当运煤车辆为侧翻车时就必须进入原料场内卸车,存在安全隐患,且堆煤用车费用升高。同时,下料口时而出现的堵料问题也制约着系统运行效率。对此,首钢长钢深入开展“一引领两融合”,通过技术创新破解卡点堵点问题。作为主体单位,焦化厂设备专业、技术专业和岗位操作人员通过外出考察和实地调研,将核心改造确定为“两步走”,并于2024年7月对受煤坑进行了一期改造。

一期项目重点治理产生掣肘的“硬件”问题。一是针对下料不畅,在3号、4号、7号受煤坑加装智能防堵料空气吹扫装置,用空气压缩机压缩的空气来疏通,保持料流畅通。二是针对下料不均匀,对受煤坑3号、4号、7号加装裙边小皮带和平板阀,有效防止落料至皮带外侧,并防止下料速度过快击伤职工,将下料速度控制在合理区间。三是拆除振动器,杜绝底座和溜槽侧壁撕裂;加装360度气动防堵装置,疏通M2皮带机头三通溜槽。四是拆除1号至8号受煤坑立柱和顶棚,重新加高顶棚,实现两辆侧翻车同时卸车。

经过一段时间的运行,系统利用效率大幅提升,同时,物料运输费大幅降低,各煤种单独成堆有效防止了混煤现象。据统计,2025年7月29日,瘦焦煤和贫瘦煤在受煤坑的卸车率已实现100%;三分之一主焦煤、肥煤等煤种侧翻车通过受煤坑卸车,比例达到总侧翻车数量的30%以上,提升了18个百分点。

二期项目凸显智能化功能发挥。今年7月,二期改造启动,主要针对堆取料机走行速度慢等问题进行技术创新和管理提升,充分利用对各设备运行时间的精准调配,达到受煤坑“吃得下来”,后道工序“消化得了”的目标。

此次改造工程的核心是将360度智能气动防堵装置‌进行更大范围配套,涵盖皮带给料机、电液动平板闸阀、PLC控制柜等。技术创新体现在‌分层喷吹设计、自动化控制和配套空压机房三个方面:一是单仓敷设4层气动喷嘴,共计40点/仓,通过不均匀分布方案实现煤流的精准控制;二是‌PLC系统更好地实现远程操作与故障预警,减少人工干预,提高了操作的安全性,降低了职工劳动强度;三是新增独立空压机房,保障气源更强的稳定性。

二期改造项目经过4个月的积极推进,受煤坑改造已经完成施工,投入试运行。目前,正对初步验收中提出的问题进行整改完善。

项目完工后,将补齐系统原有短板,大幅提高原料煤卸车效率,降低物料运输费用,一举多得。

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