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首钢要闻

首钢冷轧精细管理 实现质量与效率同步跃升

发布时间:2025-11-21

技术人员正在检查上机前的炉鼻子。

今年以来,面对复杂多变的市场环境与多重挑战,首钢冷轧全体职工秉持眼睛向内抓管理、问题导向破难题的攻坚韧劲,从生产一线到技术岗位凝心聚力、奋勇争先。不仅推动冷轧汽车板、镀锌汽车板、高强钢等高端产品产量创下历史新高,更实现质量与效率的同步跃升,为四季度冲刺、决胜全年目标筑牢坚实根基。

效能攻坚,镀锌产线闭环管理激活核心动能。作为高端产品生产的主力军,镀锌产线肩负着订单交付与产能释放的关键使命。其生产工艺涵盖多道精密工序,从锌液温度控制到带钢速度调节,每一个参数波动都可能影响产品质量,过程控制难度极大,想要实现效能突破,无疑是一场硬仗。

首钢冷轧直面挑战,从机制建设与技术升级双管齐下,以极致的工作态度攻克产线提效难题,推动镀锌产线效能持续攀升。公司建立“镀锌产线达产提效日例会”机制,每天,机电工艺团队围绕产线运行中出现的速度波动、设备故障、参数偏差等问题开展现场办公。会上,团队成员逐一提炼问题清单,明确每个问题的责任人、整改时限与验收标准,严格遵循“发现—分析—解决—复查”的闭环管理流程。针对各类运行问题,深入分析根源,制定详细的整改方案,确保问题得到彻底解决,不留隐患。在机制保障的坚实基础上,聚焦镀锌产线的关键环节,实施针对性的技术改造,力求将效能提升做到极致。在前期镀锌产线拓宽改造基础上,将镀锌2号线的宽规格生产进一步拓展至1650毫米。这一突破不仅意味着产线能够覆盖更广泛的订单需求,更直接带动单月宽规格产品产量提升4.5%,为公司赢得了更多市场机遇。同时,针对带钢跑偏导致的停机问题,公司在镀锌线炉内新增跑偏摄像头,这些摄像头如同“火眼金睛”,能够实时精准捕捉带钢运行轨迹,一旦发现带钢有跑偏迹象,及时纠正带钢位置。通过这一技术改造,带钢跑偏引发的故障停机时间同比减少80%,生产效率得到显著提升。

一系列举措推动镀锌产线效能显著提升,镀锌1号线、2号线机组作业率同比分别提高1.6和3.1个百分点;速度匹配率1号线达99.85%、2号线达100.55%,同比分别提升6.4和3.8个百分点,为高端产品产量创新高提供强劲支撑。

技术赋能,连退焊接参数自动化保障生产顺稳。截至目前,连退汽车板产量已占据冷轧汽车板总量的42%,为冷轧汽车板实现增量目标提供了有力支撑。在连退汽车板的生产链条中,焊接质量是维持生产连续性、避免流程中断的关键一环,对整体生产效能影响深远。传统依赖人工微调参数的模式存在精度波动风险,为此,连退工艺组与设备部自主维护组组建专项攻关小组,先完成焊机精度全面恢复,再聚焦焊接参数自动下发核心目标,先后开展“焊接代码1、2”钢种全规格的试验,累计完成168组次,涉及182个牌号,覆盖率达68.94%。通过数据分析构建精准参数模型并嵌入二级系统,实现钢种、规格与最优焊接参数的自动匹配,彻底告别人工干预。经实践验证,相关钢种焊接质量问题“零复发”,重焊率降至零,为连退汽车板高效生产提供了重要技术保障。

技术破局,增强型端头攻克镀锌锌渣难题。“产量增加了,质量标准不能降。”面对汽车板订单增量下的质量管控挑战,首钢冷轧组建技术攻关团队,对影响镀锌产品质量的两类核心缺陷实施靶向攻坚。

锌渣是镀锌生产的行业难题,严重影响着产品质量。其中,炉鼻子端头长期承受400多摄氏度高温、锌液腐蚀与机械振动三重考验,是缺陷高发的核心源头。首钢冷轧组织镀锌作业区、设备部、制造部成立专项技术攻关小组,通过三项关键举措突破瓶颈:优化端头材质提升耐高温腐蚀性、增厚本体厚度增强抗振动性、改进溢流槽表面处理减少锌液附着。同时,结合两条产线的关联数据分析,最终确定增强型端头方案。该方案实施后,炉鼻子端头在线服役时间延长30%,锌渣缺陷发生率同比下降13个百分点,实现“耐用性”与“高品质”双提升,为后续质量指标突破奠定了技术基础。

管理破局,通道线三级管控为产品质量筑起防护墙。在产品质量提升的赛道上,技术攻坚是突破瓶颈的“引擎”,而基础管理的精细化升级,则是筑牢品质基石的“压舱石”。在汽车板生产过程中,由通道线环境引发的硌印、油斑等缺陷,因易反复、难根治的特性,成为影响产品质量的顽疾。三季度,首钢冷轧聚焦通道线管理痛点,以“长效管控”为核心目标,打出一套精细化治理“组合拳”。一是抢抓检修窗口期,将通道线清理频次大幅加密,并同步建立“责任到人、标准明确、考核闭环”的三级管控体系,从管理根源杜绝漏洞;二是针对性改造硬件设施,在通道线上方新增防尘棚,构建物理屏障阻断外界污染物飘落,从源头切断缺陷反复的诱因;三是延伸管理触角,开展全链条、常态化蚊蝇消杀行动,避免蚊蝇附着问题,全方位巩固治理效果。此套治理方案,扭转了通道线缺陷“治而不愈”的局面,助力通道线相关缺陷环比下降40%。

三季度,O5板命中率达91.3%,其中连退O5板命中率达97.4%,刷新历史纪录;镀锌非正品率“破十进九”,实现历史性突破。这组数据的背后是公司对“每一米带钢都要达标”的严苛要求,是技术团队与一线职工对品质的执着坚守,更是前期技术破局与精细管理协同作用的直接体现。

当前,在年末冲刺收官的关键期,首钢冷轧全体职工正以“极致工作状态”接续发力,锚定全年产能与质量指标,拧成一股绳,向目标发起最后冲刺,确保圆满完成全年目标任务。

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