首钢股份节水三重奏,年降本40万
发布时间:2025-05-30
在工业生产的复杂体系中,水的作用千变万化,有时是冷却剂、有时是清洗剂、有时又是重要原料组成部分,其重要性不言而喻。首钢股份炼铁作业部积极响应,主动作为,严格管控水资源利用,精心优化操作流程,精准计算用法用量,让每一个生产环节都迈向极致、高效、可持续发展之路。
“循环”之路构建成本节约闭环。在炼铁作业部烧结工序二烧生产水补水环节,曾经一直依赖烧结综合泵站循环水回水。然而,烧结综合泵站循环水加药装置投入使用后,若继续使用循环水回水会造成药物流失,若不使用,则需全部启用清水。无论选择哪条路,二烧生产水最终消耗的都是清水。
面对这一困境,炼铁作业部动力作业区迅速召集相关人员进行攻关。大家各抒己见,思维的火花在激烈的讨论中碰撞。由于生产用水对水质要求并不苛刻,大家的目光逐渐聚焦在用水来源上,期望能在不增加成本的前提下,为二烧生产水补水找到新的出路。
细致调查后,他们发现了一个隐藏的“宝藏”——余热自吸泵站水池污水。经过设计改造,攻关团队成功将余热自吸泵站污水引入二烧生产水池。这一举措不仅使污水价值大大提升,提高了生产过程中的水资源循环利用率,还紧紧关上了清水消耗的“水龙头”,减少了清水用量。据估算,每年可降低清水成本30余万元。
“替代”之法开启成本优化新篇。余热发电每日的清水消耗量约四千吨,其中,前池循环水的补水量约占四分之三,这无疑是一个巨大的用水“黑洞”。
动力作业区联合设备管理室展开深度研讨,围绕减少清水用量这一核心主题,多维度出发,共同探寻可行性方案。
经过讨论,在保证水指标正常的前提下,让价格低廉的“回水”代替一部分清水用于前池补水。依据回水的水质特点和前池循环水系统的运行参数,技术人员设计了初步的处理流程,并进行了反复的水质化验。结果显示,每天用300吨左右回水替代清水时,水质丝毫不受影响,每年可节省11万吨清水指标,节省费用近5万元,为降本增效注入了新的活力。
“更换”之道推动成本降低变革。余热循环水旁滤系统是保障循环水质量的关键防线,负责过滤余热循环水前池水内的杂物及泥沙。因此,旁滤系统的旁滤罐需要定期反洗,以达到排污的效果。然而,由于水中杂质较多,旁滤系统的电动隔膜阀经常被堵塞,无法正常进行反洗。为了保证循环水水质达标,职工们不得不进行定期手动排污。手动排污时间长,清水用量大,导致前池补水量明显增加。
职工们敏锐地察觉到这个问题,怎样才能减少淤堵?在大家的努力攻关下,决定将旁滤系统电动隔膜三通阀取消,并在正反洗管道上分别加装电动蝶阀。经过改造试验,效果立竿见影,排污时间大幅缩减,如同解开了束缚清水的枷锁,降低了前池补水量,同时,旁滤过滤效果得到显著提升。随着补水量的降低,前池用药量也同步缩减,每年清水、阻垢剂可节约4万余元。此外,旁滤过滤效果的提升,如同给设备穿上了“防护铠甲”,延长了系统的维护周期,每年可减少停机维护一次,为生产的连续性提供了有力保障。
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