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创新工作室

用创新书写降本答卷——记通钢公司宋延民创新工作室

发布时间:2025-11-05

工作室成员商讨问题。

创新成果

宋延民创新工作室成立于2020年,主要围绕降低设备成本、提高生产效益、节能减排等主题,解决事业部实际工作中出现的技术难点、重点和安全隐患,最大限度实现技术和知识的有效转化。该工作室共完成课题攻关21项,其中设备改造8项,节能减排3项,安全环保类6项,降本增效类4项;获得国家新型专利8项,累计为公司创效800余万元。

工作室名片

工作室现有骨干成员11人:宋延民、孙邦文、邢向鹏、徐鹏、高相峰、占军良、王昌毅、刘会义、夏长河、王立业、高卫成。其中,首席技师3人、中级工程师1人、高级技师3人、技师1人。带头人宋延民曾获得通化好人、吉林好人、通钢之星、通钢工匠等荣誉称号。创新工作室与作业区技术人员对扇形段维修开展攻关,起草了“扇形段维修计件管理”方案,缓解了人员不足、检修周期长的问题,年可创效200多万元。为完成公司下达的3号连铸机方改圆任务,宋延民积极参与对连铸机结晶器、二冷室外弧辊子、拉矫机、引锭头、中间辊道、翻钢、冷床等设备改造,确保了80%的设备改造项目自主完成。

创新故事

“这道焊缝要是再开裂,整条板坯连铸线就得停摆。现在用上我们设计的密封管套进行加固,至少能保三年无忧。”在通钢公司炼钢事业部板坯连铸作业区,创新工作室带头人宋延民蹲在修复一新的事故水管路旁,介绍团队的“得意之作”。这不仅是一次抢修任务的完成,更是对这支一线创新团队“敢于担当、敢为人先”信条的生动诠释。今年以来,工作室以2项立项课题、2项技术改造的亮眼成绩,在钢花飞溅的生产一线,写下了创新驱动降本增效的鲜活注脚。

紧急攻关:为“生命管线”穿上“防护甲”

“事故水管路是连铸的‘生命线’,一旦停水,结晶器可能烧穿,整条产线就得瘫痪。”回忆起3月份那场紧急抢修,工作室骨干孙邦文的语气仍带着一丝紧张。那天凌晨三点,事故水总管道下部焊缝出现裂纹,高压水流喷涌而出,瞬间在地面漫成一片。

宋延民第一时间赶到现场。在刺眼的应急灯光下,他蹚水靠近管道仔细查看。裂纹位于管道下部,焊接作业极为困难——焊工只能仰面操作,角度受限,熔池难以控制。前两次焊接均告失败,漏水情况加剧。

“不能蛮干,得给焊工创造条件。”宋延民一边勾画草图,一边思索。突然,他眼前一亮:“给管道加个‘外套’!”团队迅速敲定了“密封管套+卸荷阀”的创新方案:按管道直径定制两个半圆管套,内衬上耐高温密封垫,并在管套上方预留一个卸荷阀接口。

经过3个多小时的奋战,密封管套焊接完成。关闭卸荷阀后,管道渗漏问题被彻底解决。“不仅治了‘急症’,还开了‘药方’。”宋延民指着管套上的压力表说,他们特意加装了压力监测装置,可实时预警内部异常。截至目前,修复后的事故水管路运行平稳,为板坯连铸线筑起一道可靠的“防水墙”,也为高压管道带压维修积累了宝贵经验。

精雕细琢:以“小改造”撬动“大效益”

在炼钢作业区,创新不仅出现在紧急时刻,更蕴藏于日常生产的点滴细节之中。1号精炼炉上料系统旁,岗位职工杨瑞喜手持测温仪正在巡检。他摘下口罩,笑着说:“以前这里环境不好,口罩摘不下来,现在呼吸顺畅多了!”这一变化,源自工作室对布料车除尘系统的一次“小改造”。

“布料车移动时,料仓与除尘罩之间需保留40毫米间隙以防刮碰。可一刮风,外部气流倒灌,除尘效率连30%都达不到。”维检作业区作业长李红生指着改造后的装置介绍,过去每次上料,粉尘都会从间隙逸出。工作室成员连续三天蹲守现场,记录不同风速、不同物料条件下的粉尘扩散规律,最终提出“圆法兰改方法兰+防尘胶板”的解决方案。

“将圆形除尘法兰改为方形,四周加装可伸缩防尘胶板,上部用钢筋固定,既保留移动空间,又实现有效密封。”李红生边演示边讲解。改造后,除尘罩与料仓之间实现“软密封”,布料车移动时胶板随之伸缩,除尘效率提升70%,每月可减少清灰时间15小时,设备寿命也得到了延长。

同样的改善也出现在板坯地下管道通廊。笔者随维检作业区班长武佩亮走进通廊,只见原本错综复杂的管线已井然有序,冲渣水管道被移至外侧显眼位置。“以前冲渣水管道藏在管线中间,像‘肠梗阻’,检漏时得弯腰钻进去找漏点,每年光找漏点就要耗掉40多个小时。”武佩亮回忆,有一次为找漏点,他们在通廊里摸索了3个多小时,浑身沾满油污。了解情况后,工作室立即组织现场勘查,制定管线优化方案。利用通廊顶部的承重梁,重新设计管线支架,将冲渣水管道外移,并为每段管道加装标识牌与检修平台。“现在点检一目了然,换个阀门半小时就能完成。”

扎根一线:让创新在“轰鸣声”中生长

“我们的创新,不求惊天动地,只为解决一线实际问题。”在宋延民创新工作室的成果展示墙前,宋延民这样说道。墙上整齐排列的技改方案,从密封管套的弧度计算到防尘胶板的选材,从卸荷阀压力参数设定到管线支架承重测试,每一处细节都凝聚着团队从生产痛点中“抠”出的智慧。

工作室成立五年来,每月组织“创新沙龙”,邀请不同岗位职工共同“吐槽”难题、碰撞思路。为鼓励职工创新,他们还建立了“创新积分制”,职工提出的合理化建议、参与的技改项目均可兑换积分,用于申请参加专业培训或领取创新奖励。“以前觉得创新是技术人员的事,现在发现只要用心,人人都能创新。”孙邦文说,去年他提出的“轧机轴承润滑改进方案”实施后,轴承寿命延长了3倍,还荣获公司“金点子”奖。

在工作室带动下,炼钢事业部形成了“人人想创新、人人能创新”的浓厚氛围。“创新不在实验室,而在现场的轰鸣声中,在岗位职工的巧思里。”宋延民表示,下一步工作室将聚焦板坯连铸的瓶颈问题,开展连铸坯质量提升、能耗优化等课题攻关,以更多接地气的创新成果,为企业高质量发展注入源源不断的动能。

钢花依旧飞溅,机器轰鸣不息。宋延民创新工作室的成员们再次手持图纸走向生产一线。他们的身影在钢铁丛林中穿梭,以一个个看似平凡的“小创新”,书写着不平凡的攻坚故事,让创新之花在火热的生产现场绚烂绽放。


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