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首钢日报第4282期-> 综合新闻
开源节流有妙方 |
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2005/08/01 |
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开源节流有妙方
——第一线材厂增收节支降成本二三事
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供应科的“生意经”
供应科是全厂燃、辅料采购花钱大户,一年出入资金就达几千万,为降低成本,王臣、张东这些年轻的采购员,花厂里钱比花自家钱更精打细算,通过开动脑筋,广拓渠道,上半年他们节约采购资金达28万余元。
年初,厂急需柴油36吨,正赶上燃油限量供应,每吨价格比上一年度贵了400元。采购员王臣为降低成本,先后到沙河、顺义等油库询问,在得知这些地方均无法满足需求的情况后,王臣没有灰心,为了给厂子多节约支出,他又打电话,走访与厂有关的供应商,终于得到了一家油库不仅拥有充足油源,而且价格也合适,于是采购了36吨高质量的柴油,仅此就为厂子节约采购金额一万余元。
4月份,厂需采购燃煤300吨,而这时又逢煤炭大涨价,供应科做了细致的市场调查后,决定采取招标采购的方式把价格降下来,他们以原采购价格,当期市场价格,调研价格综合后确定价格,通过招投标采购最后以418元/吨低于市场价格7元的中标价格成交,只一项就为该厂节约资金21000元。
轧辊“复活”记
为了保线二大修改造重点工程,线三车间原定4月份的中修计划延期至7月20日,原定备辊计划6月25日用完精轧7轮辊,需要增加48根轧辊,而眼下返修的旧轧辊都已加工完了,再无旧辊可加工,如果用新辊加工成7轮辊,从头轮辊径的316mm到7轮的296mm要白白浪费20mm的辊径,这是多么大的浪费啊!车间工艺专业员和管轧辊的组长任力一起琢磨方案,正在犯愁的时候,任力想到了线二车间的报废精轧辊,线二车间面临停产,他们的旧轧辊不再检修,成为报废辊,“能不能选出其中还能用的来呢?”根据任力的建议,大家经过理论数据的计算,到现场又进行了辊轮径测量,有的还真能用,这可真是一个意外收获啊!按任力的建议,他们从废料堆中找出了48根可用的轧辊进行修复,为此节省辊坯费15万元。
按钮高手
在线三轧钢生产现场,操作工纯熟地操作着电钮,红绿黑黄不同颜色的按钮上下跳动。一根根火龙驯服地在轧机间穿梭。开坯10架的红钢刚咬入毛轧机,后面一根就紧随其后地追了上来。当精轧1架红钢在刚刚消失的一刹那,毛轧机的前头已经进入1架的轧槽。一根根轧钢前后衔接之紧密,距离与时间是那么的准确无误。
外行看热闹,内行看门道。操作工按电钮的熟练准确程度,直接决定了整个流水线的生产速度,从加热炉出来的红坯,必须在规定时间温度下通过三道轧机,22架轧辊的轧制。慢了就会因钢温下降造成憋钢、断辊、掰转动轴等工艺故障,提高轧钢成本。线三各班争着打高产,千方百计减少各类工艺事故,为了练就一手按电钮的精湛技艺,年轻的操作工们经常在一起交流心得,把工作中发现的问题和体会拿出来与大家一同分享。丁班的赵立存、王洪伟、董学峰三人经常下班不走,上班早来,学习兄弟班的好方法。经过两三个月的刻苦练习,电钮工的操作水平有了明显的提高。
经过全体同志的努力,轧机操作故障比去年同期明显减少,熟练准确操作使他们每小时可多轧6支320公斤重的钢,每班可多轧钢2、4吨,一个班全月可多轧成品钢52吨。四个班职工你争我赶丝毫不敢懈怠,班、日、月产记录接连被突破,成为吨钢成本下降4.29元的重要条件。(依宣)
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