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大徐出手 效益就有
 
——记首钢维检中心轧材维检站高线作业区检修一班班长徐京源
2008年07月31日
首钢维检中心有一位大徐师傅,大家都说,他满脑子都是设备,记者趁着中修前来车间一探究竟。 进入车间,不断有人告诉我:“大徐刚在这儿修来着,现在可能往那边去了。”顺着生产线一路找下来,就是没见着大徐师傅的身影,我心想:这师傅干活儿真够麻利的!于是,我决定在休息室等他。下午4点多,终于见到了刚刚修理完拉出机主动辊的大徐师傅。大徐名叫徐京源,30多年工龄、50多岁的他,因为人长得高大魁梧,大家都亲切地叫他大徐。大徐性格内向,表情严肃,不爱说话,但是到了熟悉的工作环境,看到自己所维护的设备,他就变得温和起来。 作为检修工的大徐,主要负责高速线材厂轧机设备的检修、抢修和备件组装工作。要知道,设备出故障可是没有准点儿的,岂不是总要加班?可大徐师傅却说:“我们从来不加班。”对于不加班,可以这样解读:不加班,并不是工作不认真,而是对工作有着更高要求。原来40多人的活儿现在只有10几个人承担,尽管人手少了,但是大徐师傅的班在日常维护水平上丝毫没有怠慢,而是精益求精。为保证设备正常运转,多年来,他既是技术能手又是革新能手,为了降低生产成本,他对吐丝管进行了自主研发。 吐丝管是高线厂日常消耗的一种工艺件,每月消耗几十根,每根管好几千元,且由外埠厂加工,备件费用高。为了降低生产成本,高速线材厂于去年底准备自主研发吐丝管。大徐作为技术骨干,承担这项开发任务。在那段时间,大徐的表情更严肃了,脑子更没闲着,经常站在拆下的吐丝管面前发愣。他琢磨着:国产管吐丝时经常发生乱丝现象,上机后吐丝管变形大,不利于固定,在使用中经常被甩出,造成严重的机械故障等问题,怎么办? 他首先参考进口煨管机的结构形式,将煨管机的胎具和一套可让胎具转动的减速装置按照“结构简单紧凑、便于操作”的原则进行改进,逐渐摸规律,调整了速比的科学性,稳定了性能。材质的选定也直接影响着吐丝管的质量。大徐师傅那段时间天天研究对比国内外厂家的选材资料,他试验、改进,再试验、再改进。来回折腾了不知多少回,最终选定了合适材质,大大提高了吐丝管的耐磨性。大徐师傅告诉我,之前他还没有找到规律,通过灌沙子才能煨好,后来经过认真的研究、摸索,逐渐掌握了火候,现在总结出了一套科学合理且经济的吐丝管煨制法,一天能煨3—4根,完全可以满足生产的需要。“咱现在自己能煨了,再也不用花大钱到外面去加工了。”说这话的时候,大徐刚毅的脸上显露出了由衷的自豪。 现在使用这种自主研发的吐丝管生产出的线材成品直径Φ1040mm,允许线材穿过的最高速度可达80m/s,产品规格为直径Φ5.5mm—Φ14mm。其使用寿命在轧制普碳钢时可达到15天,比西马克公司生产的进口吐丝管使用寿命提高了3倍多,且吐丝效果稳定,产品表面质量高,没有乱丝的现象。在经济效益方面,采用该方法煨制吐丝管的成本是1000元,而国内其他厂家的吐丝管每根售价为5500元,仅此一项,一年就可节约备件费用近50万元。 技术攻关胜利了,大徐的表情又变得严肃起来。大家都说,他又琢磨着解决别的设备难题了!(宋洋)